巴陵石化合成橡膠事業(yè)部利用持續(xù)改進(jìn)工作平臺(tái),打破常規(guī)工作思路,創(chuàng)新操作方法,優(yōu)化工藝流程,深挖節(jié)能降耗潛力,裝置多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提升。
“8月份,我們裝置的環(huán)己烷單耗只有28.49千克,接近行業(yè)標(biāo)桿指標(biāo)?!痹撌聵I(yè)部SBS車間統(tǒng)計(jì)員介紹。自2008年實(shí)行三釜凝聚改造后,年產(chǎn)20萬噸熱塑橡膠SBS裝置的環(huán)己烷單耗從50千克降至40千克。此后雖逐年降低但無較大幅度優(yōu)化。去年底,車間采用運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型的工作理念和方法,對(duì)裝置全流程進(jìn)行全分析,逐步實(shí)施改善措施。
“我們?cè)谀酃ば蜻B續(xù)加入分散劑,制定分散劑配制和加入的單點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作法,提高凝聚的分散效果?!盨BS車間技術(shù)員陳科旭說。車間還向行業(yè)標(biāo)桿對(duì)標(biāo),優(yōu)化聚合不放空和不加氮工藝控制操作,形成具體控制方案,降低放空造成的環(huán)己烷跑損。通過實(shí)施、跟蹤、固化和推廣改善措施,SBS車間環(huán)己烷單耗逐步降低。至8月,SBS環(huán)己烷單耗比項(xiàng)目開展前降低了6.71千克,逐步靠近行業(yè)標(biāo)桿。
在年產(chǎn)6萬噸特種熱塑橡膠聚合裝置生產(chǎn)中,該事業(yè)部也打破常規(guī)思路和做法,取得明顯效果。該裝置的SEBS溶劑精制塔系脫環(huán)戊二烯塔自2012年下半年開車以來,每小時(shí)塔釜蒸汽消耗一直固定在3噸的偏高值。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目組校對(duì)脫輕塔設(shè)計(jì)工藝,對(duì)塔所需熱量和物料平衡進(jìn)行核算,發(fā)現(xiàn)有很大提升空間。在保證塔釜水值、環(huán)戊二烯合格的情況下,他們每周在塔釜泵兩次取樣分析,提高進(jìn)料溫度,穩(wěn)定精制塔回流罐液位,降低蒸汽消耗,經(jīng)兩個(gè)月努力,環(huán)戊二烯塔蒸汽消耗已降至1.4噸,同比下降了1.6 噸。
作者:佚名 來源:中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)